罗托克电动执行器

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影响罗托克电动执行器控制精度的原因以及解决方法

2021-11-03 10:23:49

罗托克电动执行器厂家在电动执行器使用了一段时间后有时可能会发现电动执行器的控制精度没有开始时的那样准确了,这样我们就需要找到影响电动执行器控制精度的原因。电动执行器厂家总结出了一些影响电动执行器控制精度的原因以及解决方法,下面我们就一起来看看 吧。

01造成电动执行器控制精度低的主要原因

影响电动执行器控制精度的因素有以下几个方面:

1.调节阀振动;

2.电动执行器控制器失灵;

3.电动执行器输出存在滞后环节;

4.伺服放大器灵敏度过低;

5.电动执行器阀位反馈信号误差大;

6.电动执行器选型不合适等。

02解决方法

1.调节阀振动。首先找到振源,由外部引起的振动,应使调节阀远离振源;消除或减弱振源的振动强度;采用增加支点等方法减弱调节阀的振动。由内部介质流动造成的振动,应尽量减少调节阀的阻力。在调节能力允许的情况下,可增加一个旁通管道。对于快速响应控制系统,可选用对数特性阀芯。

2.电动执行器制动器失灵。制动器用来消除电动执行器断电后转子和输出轴的惯性惰走和负载反作用力矩的影响,使输出轴准确地停在相应的位置上。如果制动器失灵,将降低电动执行器的控制精度。因此应做好以下几点。



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(1)根据负载大小调整制动力矩;

(2)制动轮与制动盘的间隙要调整合适;

(3)制动闸瓦要保证有足够的摩擦系数,严禁滴上油类物质(加注润滑油时不要超过油标上限位置)。

3.电动执行器输出存在滞后环节。主要滞后环节存在于角行程电动执行器输出轴与调节机构(蝶阀等)的联接部位。因此,所有连杆、杠杆安装时不可有松动或间隙。尽量使用专用联轴器代替连杆机构。

4.伺服放大器灵敏度过低。伺服放大器的灵敏度应准确整定,灵敏度过高(≤130μA)将导致电动执行器振荡,轻则击穿单相伺服电机分相电容,重则烧毁伺服电机,使控制系统完全瘫痪。灵敏度过低(≥450μA),将造成执行机构动作不及时,严重影响控制精度和调节品质。因此,应根据控制对象的响应时间和控制系统的调节特性,将伺服放大器的灵敏度调整合适(一般在180~340μA之间)。

5.电动执行器阀位反馈信号误差大。振动是造成电动执行器阀位反馈信号误差大的主要原因。对于差动变压器式反馈系统,振动使变压器铁芯运行不稳,产生位移,加大反馈信号误差;电位器式反馈系统则造成主电位器接触不良,出现反馈信号跳动紊乱,使真实阀位与执行器反馈阀位之间产生巨大偏差。

6.电动执行器选型不合适。当电动执行器用来控制脏污介质或勃度比较大的流体时,应综合考虑电动执行器的负载能力,尽可能选输出力矩大一些的电动执行器,同时定期清理调节阀阀体,保证调节阀轴(蝶阀类)转动灵活,以保证电动执行器的控制精度。

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